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压缩空气是仅次于电力的第二大动力 ,是工业生产中的三大动力能源之一。制造业生产用电量大,在双碳节能大背景下,节能改造和能源结构转型刻不容缓。

不少制造业企业在能源管控方面由于缺乏有效的管理工具与方法,能耗系统仍采用比较粗放式的管理模式,水、电、气通过人工抄表与统计,不具备能耗分析与决策,仍停留在数据监测与目标督促层面。

节能改造,改造哪些?

1、螺杆节能机取代活塞或工频

虽然螺杆节能机已经普及,但目前仍有不少制造业工厂的老款机、活塞机、工频机仍在继续上岗,螺杆节能机替换后,节能空间巨大。

2、升级智能化空压站

采用联控/集控,多种机型组合,采用数字化AI智能设置,可以智能启停,按需用气,实现良好的节能效果。

3、治理泄漏

检查所有的输送管网及用气点,特别是接头、阀门等处,及时处理泄漏点,可以有效的避免用气浪费。

4、治理压降

通过在管路分段安装流量计,检查各段压降与流量损失,采用环型管网,平衡各点用气压力。每提高1公斤压力,多增加7%-10%的能耗。

5、正确设置供气压力

评估用气设备的压力需求,在保证生产的情况下尽量平衡空压机排气压力,结合实际情况进行实施。

6、做好设备维护

维护保养好的空压机,提升性能,减少不必要的配件维修。

7、余热回收

空压机余热回收再利用,降低空压机的综合使用成本。

节能改造的实施步骤

葆德为客户提供对原有空压站免费能耗检测服务,将企业实际用气量、用气波动等情况进行数据分析,并根据行业经验对企业的用气品质和压力进行细分,葆德提供全套的压缩空气改造方案,并提供备用机服务。

节能改造后有哪些成果?

经过改造后,空压站整站达到省电、节能、环保、减排、降低磨损、延长寿命、安全可靠的效果。根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状态。降低了运行成本,输出压力更稳定,延长了空压机的使用寿命。

葆德节能改造成功案例

清远某电路板集团空压站系统由8台空压机组成,其中常开空压机6台,备机2台,(总装机功率为1200kW,其中常开空压机总功率为1100kW),目前存在以下能源浪费现象:

改造前的能耗浪费:

改造前阶段机组效率浪费:10%
改造前压缩空气系统有0.13MPa的压损,存在7%的浪费。
其中,卸载浪费占比8%。
压缩空气系统整体能耗浪费25%。

改造前

改造后的节能成效:

数据监测与无人值守: 监测用气流量变化和压力变化;自动分析和计算数据;自动调整开机数量;自动调整变频参数;站房无需人工值守;设备无需人工干预调整运行参数。

管路优化节能改造: 通过对空压站房旧机替换节能16%,智能空压站数字调控节能7%,综合节能23%。

智能稳压科学用气: 原有空压站设备供气压力长期设置在0.81MPa,改造后针对供气压力的合理设置并保证不影响生产,空压站母管压力稳定在0.73MPa。

每年为客户节省电费至少约128.6万人民币(电费0.49元/度)

改造后

葆德智慧能管服务,对用户工厂内的主要用能设备、照明系统、空调系统和总耗电进行电力监测,智能采集能耗数据,并通过平台进行分析和报表产出。

葆德是综合用气及能源服务整体解决方案供应商,从客户需求出发,为客户提供用气规划,能源管理,数字化平台建设,以节能整体解决方案助力用户实现节能增效和社会价值。

本文链接:https://www.24zzc.com/news/169832370552643.html

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